一、检修目的及内容
根据压力容器的检验周期,合成车间MTG装置芳烃合成三台反应器、油水分离器三年检验周期已到,根据《特种设备安全监察条例》和《压力容器管理规定》,现对三台反应器、油水分离器进行首次检验。 序号 1 2
二、工艺处置方案
1.工艺处置实际负责人:胡文辉 2.隔离方案
反应器检测方式为外部100%焊缝检测;油水分离器检测方式为内部焊缝60%+外部T型焊缝30%进行检测。故需要对油水分离器进行置换,具备受限空间作业的条件。
2.1 合成气冷却器壳程出口加盲板(2块)。 2.2 安全阀加盲板F402010A/B(2块)。 2.3 压缩机入口手阀加盲板(1块)。 2.4 粗芳烃出口管线加盲板(1块)。
2.5 PV402018前手阀以及旁路加盲板(2块)。 2.6 FV402018前手阀以及旁路加盲板(2块)。 2.7 烃类收集泵出口管线加盲板(1块)。 2.8 J40204A/B回流管线加盲板(2块)。 2.9工艺水出口加盲板(1块)。
2.10 打开油水分离器顶部人孔和北侧人孔,同时在北侧人孔加轴流风机对储罐进行强制通风置换。
2.11 反应器为外部打磨检测,不进行隔离。
2.12油水分离器盲板图如下:
设备名称 油水分离器 合成反应器 设备位号 F40202 D40201A/B/C 台数 1 3 容器级别 Ⅲ类 Ⅲ类 备注
J40207液相 C40209出压缩机入PV40218 安全阀 F40202 J40204FV40218 回压保护,在人孔处架设轴流风机强制通风置换,至测得氧含量在18-21%之间。
2.2 反应器做外部做检测,不进行隔离置换。 三、检修作业方案
1、检修作业实际负责人:马春伟 王继祥 2、检修计划和检修人员
计划56小时检修完成,由机修和外委单位共同完成 3、检修步骤
3.1 油水分离器外部搭建操作平台(高度6m),反应器周围搭建操作平台(高度8m)。
3.2 拆除油水分离器焊缝部位保温(30%焊缝部位保温拆除)。
3.3 油水分离器受限空间分析合格后,办理受限空间作业票,操作人员进人容器搭建操作平台(高度4m)。
液相出工艺水出
2、置换方案
2.1由于芳烃装置处于停产状态,设备已氮气置换,对设备进行了氮气正
3.4 对油水分离器内部T型焊缝进行打磨(60%焊缝),对外部T型焊缝进行打磨(30%焊缝)。打磨焊缝面积400mm*400mm*400mm。
3.5 对反应器外部焊缝进行打磨(30%焊缝),对所有T型焊缝打磨。 3.6 等待检验人员进行检查。
3.7 检验完成,恢复人孔,拆除盲板,打磨焊缝重新防腐,恢复保温,拆除搭设脚手架,设备恢复备用状态。
四、安全风险分析和相应安全措施 1、安全实际负责人:南金龙 2、需要办理票证
盲板抽堵作业票、设备检修票、一类受限空间作业票、一级动火作业票、二级登高作业票。
3、危险有害因素分析及可能引发的事故
3.1 进入受限空间作业,若氮气未置换干净或者存在死角,存在窒息风险。
3.2 高处搭设脚手架作业,存在脚手架坍塌、人员作业时失足坠落等风
险。
4、采取的安全措施
4.1保证搭建平台安全,脚手架搭设符合相关要求。 4.2保证油水分离器置换合格,氧含量在19%-21%。 4.3 高处作业正确使用安全带。
4.4 动火点下方地沟铺盖防火毯,杜绝火星进入地沟。 4.5 专人监护。
4.6 动火分析,受限空间分析全面,多点取样分析。
4.7 电气人员认真检查打磨设备的用电安全,容器内照明电压小于36V,保证设备内的用电安全。
4.8 进入人员佩戴四合一检测仪,出现检测仪报警,马上撤离。 4.9 北侧人孔安装轴流风机通风。
五、技术交底和安全交底 组织交底单位: 参加单位 姓名 姓名 交底人: 姓名 姓名 合成车间Ⅲ类压力容器检验方案审批表
职责 内容 部门 意见 签名 日期 编制 审核 工艺处置和 审定 检修方案 安全措施 工艺处置 审批 检修方案 安全措施
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