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220kV同塔双回输电线路感应电压、电流的研究

2021-03-16 来源:年旅网
Shandong Industrial Technology 2014正 山东工业技术 第03期 220kV同塔双回输电线路感应电压、电流的研究 何亚森 (韶关市擎能设计有限公司,广东韶关512000) 【摘要】为了缓解输电线路走廊资源紧缺与电力输送能力不足之间的矛盾,韶关地区逐步开始建设同塔双回输电线路。针对同塔双回线 路对接地开关的设计选型有较大的影响问题.应用电磁暂态程序(EMTP)4 ̄算韶关地区某条220kV同塔双回路线路的感应电压和感应电流并 对其影响因素进行分析,为同塔双回线路的设备设计选型提供参考。 【关键词】同塔双回线路;感应电压;感应电流;EMTP 随着电力工业的发展.220kV及以上电压等级输变电系统在广东 因数0.95,线路长度30kin,土壤电阻率500ft・m。线路均不换位,未加 地区的发展越来越迅速 随着大型电站的建设.高压输电线路出线日 装高抗,计算结果均为稳态值。 趋密集.由于人口稠密区、森林保护区等对线行的限制.可以使用的线 本次计算的220kV同塔双回交流线路架设方式下的计算模型如 行越来越少。为解决输电线路走廊越来越紧张的问题.新建的220kV 图1、图2所示。 及以上电压等级输电线路将尽量采用同塔双回输电线路 同塔双回路即是将两回线路同塔架设.可以有效减小线路走廊及 建设费用,满足大容量输电要求。目前,广东省甚至全国范围内同塔双 回线路已经越来越多.在目前走廊资源紧张的背景下.同塔双回线路 已经成为了我国高压线路发展的一种趋势 但是.同塔双回交流线路节省了线路走廊的同时也带来了一个问 题:双回线路同塔架设使导线问的距离很近,导线与导线之间、导线与 大地之间均存在较强的电磁耦合和静电耦合 对于同塔双回交流线 路.当一回线路停运时.由于停运线路和运行线路之间存在电磁耦合 和静电耦合。在停运线路上会产生感应电压和感应电流.对于较高电 压等级的同塔双回交流线路.感应电压甚至会高达几十千伏。为保证 停运线路上工作人员的安全作业.避免事故发生.研究停运线路上的 感应电压具有重要的意义[1] 在同塔双回交流线路中接地开关是必不可少的设备.因为当双回 输电线路中一回带电运行.另一回停运接地检修时.停运线路将会产 生较大的感应电流和感应电压.当停运线路检修完毕重新投入运行 时.其接地开关必须切断这些感应电流口 因此.计算220kV及以上电压等级同塔双回输电线路的感应电 压和感应电流.并据此提出接地开关的选型条件.对整个220kV及以 上电压等级同塔双回输电线路的设计及安全、可靠运行具有重要和现 实的意义。 1原理分析 感应电压分为静电感应电压和电磁感应电压 根据静电感应现象 可知当把导体放于外电场中时.该导体会因电容耦合效应而带上一定 的电荷.可知由于停运导线与运行导线之间存在的电容耦合效应.依 靠运行导线电压产生的电场.停运导线上即可感应出一定的对地电 位。 根据电磁感应现象可知.对于同塔并架双回线路一回正常运行而 另一回停运.当运行导线中流过交流电流时.在其周围将产生一个交 变的电磁场.停运线路与其交链.因此会在停运线路上感应出一个沿 导线方向分布的纵电势.且根据停运导线对地绝缘程度的不同而对应 于不同的对地电位。这种由于停运导线与运行导线之问的磁耦合而产 生的感应电压大小决定于电流产生磁场的强弱、运行导线和停运导线 图2计算塔型、导线平均高度及相序布置示意图 之间的耦合系数.以及导线的对地绝缘程度。所以当带电导线流过故 3理论公式法 障电流时.停运导线上的磁感应电压较为突出_1J。 根据停运线路和接地开关的状态,停运线路共有4种感应参数: 对静电感应有[31 静电感应电压 、静电感应电流/s、电磁感应电压 和电磁感应电 I=CU (1) 流/e rgo 对电磁感应有 对于同塔双回交流输电线路.当一回线路停运检修、另一回线路 U=Z/ (2) 运行时.由于退出运行的线路与运行线路各相导线距离并不相等.因 式(1)、(2)中:I为各相导线上的电流矩阵;c为各相导线间的电 此二者的互感存在差异.在停运导线上将产生一个纵向电动势.当停 容矩阵:u为各相导线上的电压矩阵;z为各相导线间的阻抗矩阵。 运导线接地时.纵向电动势将产生电磁感应电流。与此类似.由于静电 对停运线路.当线路两端接地开关不接地时,停运导线上的电流 效应.运行线路将在停运导线上激励出静电感应电压.当停运导线接 IA=Is=Ic=O.由此可计算出运行线路在停运线路上的静电感应电压和电 地时,将产生静电感应电流。感应电压和感应电流的计算可分为理论 磁感应电压:当停运线路两端接地开关接地时,停运导线上的电压 公式法和计算机模型仿真法 UA=U#Uc=O.由以可计算出运行线路在停运线路上的静电感应电流和 电磁感应电流 2计算模型 4计算机模型仿真法 变电站接地网的电阻取0.511.运行线路输送容量400MVA,功率 山东工 孳术l 73 Shandong Industrial Technology 第03期 山东工业技术 2014钜 通过ATP—EMTP软件建模 .各参数取值取相同值。 流.主要有以下影响因素[司: 静电感应电流 :取决于带电线路的电压高低,与带电线路的耦 模拟220kV甲线运行.乙线两端在两端不接地情况下.线路感应 合因数(耦合因数由杆塔上的线路布置情况来确定)以及接地线路的 电压以静电感应电压us为主。 模拟220kV甲线运行.乙线在一端接地、一端不接地情况下,接地 端接地电流以静电感应电流Is为主.不接地端电压以电磁感应电压 Ue为主。 模拟220kV甲线运行,乙线在一端接地、一端不接地情况下,接地 端接地电流以静电感应电流Is为主.不接地端电压以电磁感应电压 Ue为主。 模拟220kV甲线运行.乙线在两端接地情况下,线路感应电流以 电磁感应电流Ie为主 接地端和开路端的长度: 静电感应电压 :取决于取决于带电线路的电压高低和带电线路 的耦合因数.耦合因数由杆塔上的线路布置情况来确定; 电磁感应电流 :取决于带电线路中的电流大小和与带电线路的 5计算结果比较 项目 静电感应电压/kV 静电感应电流,A 净运线路相序 理论计算值 仿真计算值 理论计算值 仿真计算值 A相 13.22 13.98 1.155 1.385 B相 C相 3 l2 6.77 3.25 7.16 0.228 0.843 O.28l 0.897 耦合因数.耦合因数由杆塔上的线路布置情况来确定: 电磁感应电压 :取决于取决于带电线路中的电流大小,与带电 线路的耦合因数(耦合因数由杆塔上的线路布置情况来确定)以及与 带电线路邻近的那部分接地线路的长度。 6.2理论计算与计算机仿真的相互验证 本文对于同塔双回交流线路感应电压及感应电流的研究.首先通 过理论推导计算.再用ATP—EMTP软件仿真.两种研究方法的结果相 互验证.得出的理论计算值与软件仿真计算值基本吻合.对相关的工 作研究有一定的参考价值。 得出的理论计算以及软件仿真结果表明这两种方法对于同塔双 回交流线路感应电压及感应电流的计算是可行的.但是计算模型与工 程实际存在部分误差,如:线路塔形变化、导线对地高度等参数在计算 模型中均为平均参数。建议在工程选型应用中保留适当的裕度。 项目 电磁感应电压『v 电磁感应电流『A 2005,33(1):37—4O. 【参考文献】 [1]赵华,阮江军,黄道春,等同塔并架双回输电线路感应电压的计算[J].继电器, 『2]欧小波,韩彦华,吕亮,等.750kV同塔双回输电线路中感应电压、感应电流的 研究以及接地开关的选取 陕西电力,2011,39(1):22_27. [3]麻敏华,汪晶毅.500kV/220kV混压同塔四回路感应电压、感应电流的研究[J】. 广东电力,2012.3(14):30—35. [4]DOMMEL W H.李永庄,译.电力系统电磁暂态计算理论[M】.北京:水利电力出 版社 1991. [5]马仁明,黄安利.ATP--EMTP程序使用说明【M】.武汉:武汉高压研究所,1991. [6]DL/T 486—2010高压交流隔离开关和接地开关【M].北京:中国电力出版社, 2011. 停运线路相序 理论计算值 仿真计算值 理论计算值 仿真计算值 A相 B相 C相 921.73 337.94 699.65 939.74 340.38 693.58 78.26 25.oo 88.43 . 78 23 18.66 83_27 由上表计算结果显示,理论计算值与软件仿真计算值基本吻合。 6结论 6.1影响因素 根据计算结果,对于同塔双回交流线路上的感应电压及感应电 [责任编辑:杨玉洁] (上接第82页)后,最终查明,造成此次轴封漏汽的原因是由于#2机 A低压缸后轴封回汽管道疏水罐下部疏水管堵塞.导致轴封回汽管内 的积水无法排出,使A低压缸后轴封回汽管最低处至轴封回汽母管之 间3米高的疏水罐两侧西159管道内存满水.形成了~个很大的水 柱,导致A低压缸后轴封回汽不能回至轴封回汽母管.蒸汽外漏 蒸汽外漏后,由于外漏蒸汽温度在200℃.对A低压外缸后部及 #6轴承座加热,使A低压外缸后部受热变形,#6轴承座受热抬高.#2 机轴系标高发生变化, 机汽缸内动静部件碰磨.使轴承振动过大跳 机。在对堵塞的疏水管道进行了疏通处理后.撑2机组再次启动正常. 漏汽现象及轴承振动超标现象均消除,说明#2机A低压缸后轴封回 汽疏水管道堵塞是导致这次事故发生的根本原因.而轴封处向外漏汽 以及轴承振动超标跳机是疏水管道堵塞后表现出来的现象 删酬饺譬 — 7处理效果 4月11日18时,问题处理后,#2机组启动并网,A低压缸后轴封 处蒸汽外漏现象消失.各轴瓦振动正常。 8改造方案 根据#2机A低压缸后轴封回汽疏水管道堵塞的隋况,进行以下改进: (1)对#1、2机所有低压缸共8套、高中压缸共2套轴封回汽疏水 管进行改造.改变疏水罐底部竖直段疏水管的规格.从中34改为 dP57.并加装一个DN40的检查排污门.门后安装 57的管道排至地 坑,方便检查疏水管道是否存在堵塞情况,同时有杂物及时排除;将原 自动疏水装置疏水管接至qb57的竖直管上 对样1、2机所有汽水系统管道底部有可能存在积水沉积的地方利 用停机机会进行排查.检查疏水装置是否有异常导致疏水管道堵塞情 况,并进行相应处理 9结语 总之.轴封漏汽除了使损失增大外.严重时还会使汽轮机功率下 降,对汽轮机的安全运行也有很大的威胁,因此,务必时刻对汽轮机进 行必要的检查,及时掌握设备情况,采取正确的维修方式进行改进,保 证设备的安全进行。e 【参考文献】 [1]仵华南,李新建,王文宽.超超I临界汽轮机轴封控制系统典型设计应用[J].电 站系统工程.2011(03). [2]张德娟.浅析轴封系统对机组的影响阴.科技创新导报,2012(o9). 图3改造后疏水示意图 [责任编辑:刘帅] 74 1山东工业技术  IShandon ̄Industrial Technologv 

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