浅谈变频调速技术在风机、泵类中的节能应用
2023-12-04
来源:年旅网
42 新疆化工 201 0年第4期 浅谈变频调速技术在风机、泵类中的节能应用 周磊 (新疆新化化肥有限责任公司,乌鲁木齐830091) 摘要:在工业生产和产品加工制造业中,风机、泵类设备应用范围广泛,其电能消耗是一笔不小的生 产费用开支。随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧,节能降耗业已成为降低生产成 本、提高产品质量的重要手段之一。 关键字:变频调速;节能 1 引言 八十年代初发展起来的变频调速技术,正是 顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个 全新的智能电机时代。普通电动机只能以定速方 式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在 无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求 需求往往采用调整阀、回流阀、截止阀等节流设 备进行流量、压力、水位等信号的控制。这样, 不仅造成大量的能源浪费,管路、阀门等密封性 能的破坏;还加速了泵腔、阀体的磨损和汽蚀, 严重时损坏设备、影响生产、危及产品质量。 风机、泵类设备多数采用异步电动机直接驱 动的方式运行,存在启动电流大、机械冲击、电 调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效 运行的目的。 通常在工业生产、产品加工制造业中风机设 气保护特性差等缺点。不仅影响设备使用寿命, 而且当负载出现机械故障时不能瞬间动作保护设 备,时常出现泵损坏同时电机也被烧毁的现象。 近年来,出于节能的迫切需要和对产品质量 不断提高的要求,加之采用变频调速器(简称变 备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、 通风系统等场合。根据生产需要对炉膛压力、风 速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工 艺要求和运行工况。而最常用的控制手段则是调 频器)易操作、免维护、控制精度高,并可以实 现高功能化等特点,采用变频器驱动的方案开始 逐步取代风门、挡板、阀门的控制方案。 变频调速技术的基本原理是根据电机转速与 工作电源输人频率成正比的关系:n=6Of(1-s)/p, 节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。这样, 不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运 行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损 失消耗掉了。在生产过程中,不仅控制精度受到 (式中n、f、S、p分别表示转速、输人频率、电机 转差率、电机磁极对数);通过改变电动机工作 电源频率达到改变电机转速的目的。变频器就是 基于上述原理采用交.直.交电源变换技术,电力电 限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。 从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设 备维护、维修费用高居不下。 泵类设备在生产领域同样有着广阔的应用空 子、微电脑控制等技术于一身的综合性电气产品。 间,提水泵站、水池储罐给排系统、工业水(油) 循环系统、热交换系统均使用离心泵、轴流泵、 2实例分析 以我公司供水系统中一台水泵和硝铵造粒离 齿轮泵、柱塞泵等设备。而且,根据不同的生产 201 0年第4期 心机为例,比较分析变频调速的经济效益。 2.1 水泵变频调速运行的节能原理 删 蟪 I't 新疆化工 43 配备电机功率:75KW,额定电流:138A, 额定电压:380V,转速:1477r/min,为上海江宁 电机厂制造。 = ●酗 水泵连续24h运行,其中每天1 lh运行在90% Ih I (04O H (O-U) : .二/ l— (Q-H)’ 图l 阀门调节功耗 图2变速调节功耗 图1为水泵用阀门控制时,当流量要求从Q1 减小到Q2,必须关小阀门。这时阀门的磨擦阻力 变大,管路曲线从R移到R,,扬程则从Ha上升到 Hb,运行lT况点从a点移到b点。 图2为调速控制时,当流量要求从Q1减小到 Q2,南于阻力曲线R不变,泵的特性取决于转速。 如果把速度从n降到n ,性能曲线南(Q—H)变为 (Q—H) ,运行T况点则从a点移到c点,扬程从H 下降到H。。 根据离心泵的特性fH1线公式: N=RQH/102q 式中:N一水泵使用工况轴功率(kw); Q 彼用工况点的流量(ITI /s);; H—使用_T况点的扬程(In); R—输m介质单位体积重量(kg/m ); T1一使用工况点的泵效率(%)。 可求出运行在b点泵的轴功率和C点泵的轴功 率分别为: Nb=RQ 2Hffl02q N。=RQ 2H c/l0211 两者之差为: AN=N b=Rx Q 2x(H b--H。)/102q 也就是说,用阀门控制流量时,有AN功率被 损耗浪费掉了,且随着阀门不断关小,这个损耗 还要增加。如果不是用关小阀门的方法,而是把 电机转速降下来,那么在转运同样流量的情况下, 原来消耗在阀门的功率就可以全避免,取得良好 的节能效果,这就是水泵调速节能原理。 我公司供水系统中一台清水泵,技术特性及 电机参数如下: 扬程:35.8vm,流量:486vm /h 负荷,1 3h运行在50%负荷;运行时间在300d。 例3 根据图3计算,则每年的节电量为: W1=75x 1 1×(1 00%--70%)x300=74250kW‘h W2=75x13x(95%--20%)x300=219375kW’h W=Wl+W2=74250+219375=293625kW。h 每度电按0.2元计算,则每年可节约电费5.87 万元。 变频调速技术的经济效益不光体现在节约成 本方面,还体现在改进工艺方面。如我厂硝铵造粒 原来采用电磁调速电动机,因不能根据负荷轻重随 时调整转速,质量不够稳定。改造为变频调速后, 根据工艺要求,以合成氨甩桶内的液位作为控制参 数,利用变频器的PID功能,实现恒液位控制。改 造后,硝铵粒的均匀度非常稳定,从而大大提高了 产品的正品率,取得了比较好的经济效益。 3结束语 风机、泵类等设备采用变频调速技术实现节 能运行是我国节能的一项重点推广技术,受到国 家政府的普遍重视,也受到我公司领导的高度重 视,符合国家“节能减排,建设可持续发展的经济 社会”的基本要求,其直接和间接经济效益十分明 显,设备一次性投资通常可以在9 ̄1 6个月的生产 中全部收回。 收稿日期:2010.08-10。