固溶处理对氮微合金化高强度因瓦合金组织和性能的影响
2024-04-04
来源:年旅网
河北冶金 2017年第8期 4 改进措施 (2)在适当增加硅含量、降低磷、硫、氢含量的 (1)适当增加产品中的硅含量,提高钢材的淬 同时,提高淬火温度使钢的金相组织充分奥氏体化, 透性;降低产品中的磷、硫、氢的含量,减小脆性断裂 有效解决了30Mnsi Pc钢棒低应力脆断问题。 倾向。 参考文献 (2)适当提高淬火温度,使淬火加热过程中钢 [1]徐龙庆.30MnSi钢棒延迟断裂原因分析及改进[J].天津冶金, 的金相组织充分奥氏体化,在回火后得到屈氏体组 2015,(4):55—57. 织并避,回火脆性区。 [2]肖桂枝.热处理工艺对30MnSi PC钢棒耐延迟断裂性能的影响 [J].钢铁,2008,(1):68—72. 5 结论 [3]李光福,雷廷权,褚武扬.低合金高强钢的晶界性质对应力腐蚀 (1)30MnSi热轧盘圆母材氢含量较高、淬火温 断裂行为的影响[J].宇航学报,1996,16(3):58. 度和回火温度较低,这几个因素共同导致了PC钢 [4]周建男.PC钢棒延迟断裂的研究[J].山东冶金,2007,(3):58— 棒发生了低应力脆断。 60. 固溶处理对氮微合金化 高强度因瓦合金组织和性能的影响 作为某些非承力的关键部件,因瓦合金已在高 侵蚀40 S,然后用Zeiss Alm型金相显微镜进行显微 清晰度显像管、精密天平摇臂、激光准直仪腔体、电 组织观察。利用PA Nalytical Empyrean型(Co靶) 视机荫罩等关键设备上发挥了重要的积极作用。长 x射线衍射仪测定样品的XRD谱。利用HXD一 期以来,由于因瓦合金较低的力学性能水平(ReL约 1000型显微硬度计对材料的维氏硬度进行测定。 270 MPa和Rm约500 MPa),致使其作为结构材料 利用Zwick/Roell Z100THW型拉伸试验机测定样 的应用潜力一直未被开发。近年来,随着倍容量导 品的力学性能。利用Leica—J11型万能膨胀仪测定 线用殷钢芯材、航空复合材料用殷钢模具等新型高 材料的膨胀性能,测试温度范围一200—300℃,采 端因瓦合金产品的出现,才推动了高强度因瓦合金 用公式计算材料在指定温度区间的平均膨胀系数。 (Rm>1 000 MPa)研究的步伐。 对测定样品的膨胀量随温度的变化曲线进行二次微 时效强化是一种便于实现,且对高强度因瓦合 分,二阶导数恰好变为零的那一点对应的温度则为 金比较有效的强化作用。实现这一强化手段的前提 被测材料的居里点。 是需对材料进行适当的固溶处理。为此,本工作研 试验结果表明:随着固溶温度的升高,氮微合金 究了氮微合金化因瓦合金在固溶处理过程中微观组 化因瓦合金在热轧过程中形成的变形奥氏体晶粒发 织和力学性能及物理性能的变化。 生回复再结晶的程度增加,析出的第二相颗粒逐渐 试验用钢的化学成分如表1所示,利用某钢铁 向基体中溶解。当固溶温度为1 150 oC时,第二相 公司DDVIF一50—100—2.5型50 kg真空感应炉 颗粒已基本完全溶解,此时的材料不仅具有较高的 冶炼、浇铸成130 mm×130 mm×210 mm的铸锭, 强度(Rm=659.9 MPa)、硬度(187.4 HV0.1)和最 再加热至1 200 oC后在450 mm轧机上轧成厚度为 好的塑性(A=37.0%),而且膨胀系数也处在很低 5 mm的板材。以轧制后的热轧板为原料进行后续 的水平((一100~230 oC)=4.41×10 ℃ )。固 试验,并在1 050—1 250℃温度范围对热轧板加热, 溶处理温度进一步增加,材料的显微组织、力学性能 保温1 h后进行固溶处理。 和膨胀特性都将恶化。 样品经机械研磨、抛光后,用饱和三氯化铁溶液 《摘自《中国钢铁新闻网 ̄2o17—05—11 12.32:00) 61