冲孔灌注桩钢筋笼对中施工技术的改进
摘要:冲孔灌注桩钢筋笼对中施工,一般采用外拨钢筋笼锚固筋,在主筋上绑扎砼垫块等施工技术,但对于空孔深度大、入岩深度大等复杂工况,则存在较大的局限性。在云浮发电厂(B)厂冲孔桩的施工实践中,进行技术改进,效果良好。改进要点包括: a、
焊接钢筋撑架;b、采用空心锤扫孔;c、钢筋笼沉至孔底后上提50mm。
关键词:钢筋笼、对中
1.钢筋笼常规对中技术
1.1操作工艺
冲孔灌注桩桩体位于地下土层中,地下水往往对砼和钢筋笼具有一定的腐蚀性,为了保证钢筋的受力性能,规范和设计上特规定桩基钢筋保护层厚度应达到70mm。施工上一般采取钢筋笼顶端锚固筋顶撑钢护筒、绑扎砼垫块等对中施工技术,具体做法:安装钢筋笼之前,先在其主筋上绑扎70mm厚的砼垫块,安装过程中,要求钢筋笼尽可能对准桩孔中心,缓慢沉入,当笼长约剩下1m时暂停下沉,将顶端锚固筋向四周均匀拨开,形成喇叭口,其直径约比护筒直径大100mm,继续缓慢下沉直至孔底,完成钢筋笼安装工序,此时,向四周张开的锚固筋顶撑孔口钢护筒,砼垫块顶撑孔周土壁,钢筋笼对中(桩孔中
心)情况一般良好。
1.2适用范围
此项施工技术简便易行,适用于空孔长度小于2m的工况。
1.3局限性及原因分析
1.3.1外拨钢筋笼锚固筋技术措施的局限性分析
一般情况下,桩孔不可能完全垂直,在桩孔断面,土层可能软硬不均,可能存在探头孤石或孤石面倾斜,可能存在树头等埋藏物,冲孔时桩锤往相对软柔方向冲进,造成桩孔倾斜;冲孔进入基岩后,由于岩面不平,也会造成桩孔倾斜。因此,在钢筋笼沉入桩孔的过程中,如果桩孔倾斜度太大,或者入岩过程中桩锤磨损造成孔径变小,那么钢筋笼将难以沉至孔底,出现这种情况时,必须将钢筋笼吊起移开,重新处理桩孔,在提吊过程中,顶端撑开的锚固筋将会刺入土中,导致钢筋笼很难吊离桩孔,即使勉强可以吊离,也会变形损坏,造成经济损失,并对吊装作业构成安全威胁,故外拨钢筋笼锚固筋技术措施不适
用于上述工况,必须进行技术改进方可保证安全和质量。
1.3.2绑扎砼垫块措施的局限性分析
在一般对中技术中,锚固筋展开顶撑孔口钢护筒的技术措施起主要作用,砼垫块只起到辅助作用。在钢筋笼的沉入过程中,砼垫块将多次碰撞孔壁土体或石体(探头孤石)等
障碍物,垫块可能脱落或变向转入笼内而失去作用。
2.技术改进内容
对中技术改进要点:a、在钢筋笼顶端焊接4排以上钢筋撑架;b、用空心锤进行扫孔;
c、钢筋笼沉至孔底后上提50mm。
3.应用实例
下面以云浮发电厂(B)厂干煤棚冲孔桩基施工实践为例,论述经改进后的钢筋笼对中
施工技术的具体应用和施工效果。
3.1概况
云浮发电厂(B)厂干煤棚冲孔灌注桩,直径为Ф1000mm,打桩场地标高为51.2m(黄海高程),设计桩顶标高为▽40.8m,空孔长度为9.6m,全风化片岩为0.0~3.0m ,强风化片岩约为4.0m,其下为中风化片岩,设计要求桩端进入中风化片岩1~3m。
3.2技术改进方案
根据本工程空孔长度和入岩深度都比较大的特点,在正式施工前,我们对钢筋笼对中技术进行了论证和设计,技术方案包括三个部分:一、焊接钢筋撑架;二、扫孔;三、钢
筋笼沉至孔底后上提50mm。
3.2.1焊接钢筋撑架
3.2.1.1设计思想
为了保证撑架的刚度和接触面积,选用与加劲箍相同的Ф16钢筋,焊接在钢筋笼主筋上,高70mm,长300mm。设计钢筋撑架时应充分考虑其他相关质量控制节点:(1)、撑架置于桩孔内,应避免形成模板效应,浇筑水下砼过程中泥浆液被置换出孔外,其中的泥块有可能被撑架阻挡而滞留在桩体中,造成缩径,因此,必须留出通道,让泥块顺畅排走;(2)、根据工程地质资料,▽39.2~37.7m为砂层,▽37.7~36.7M为河卵石层,根据我们的试桩数据,在▽40.8~36.7m孔段易形成塌孔,由于桩径大于1000mm,如果钢筋
笼往一侧偏移,那么撑架将不起作用,因此同一根主筋上的撑架应间隔布置;(3)、应根据实际冲孔过程中发现的强风岩岩面埋置深度布置撑架排数,防止排数太多而导致钢筋笼不能顺利沉至孔底;(4)、为消除模板效应,必须最大限度地减少孔底泥块,安装钢筋笼之前
必须放桩锤冲击2~3分钟,将泥块化成浆液。
3.2.1.2制作方法
根据上述设计思想,施工中撑架设置情况为:(1)、同一根主筋上设置4排以上撑架,在16根主筋中间隔设置,留8根主筋不设撑架,作为泥块的排出通道;(2)、同一根主筋上,撑架的间距为1m;(3)、根据冲孔入岩情况设置撑架排数,在安装钢筋笼之前焊接完
毕,钢筋笼及其撑架设置,详见钢筋撑架图(图a)。
3.2.2扫孔
3.2.2.1选用工具及适用范围
扫孔工具采用空心锤,包括圆形锤和六角锤二种类型。圆形锤用于修削土层孔段,六角锤用于修削岩层孔段,二种锤的直径均为ф1000mm。
3.2.2.2工艺要领
在土层孔段,采用圆形空心锤进行扫孔,冲程选用500~600mm。该型锤由空心四角锤改装而成,用Φ16钢筋焊接在锤脚上,可以切削孔壁四周土层的突出部分,消除梅花孔现象。
在岩层阶段,采用六角空心锤进行扫孔。由于设计入岩深度较大,冲孔过程中易形成梅花孔,同时也容易出现桩孔倾斜。圆形锤冲击进尺较慢,但成孔较圆整,六角锤进尺较快,但部分突出岩体可能会漏削,因此二种锤必须结合使用。扫孔进入岩层后,换用六角锤,冲程选用300~400mm,每进尺段长度控制在50~80mm,少吃多餐,逐渐推进,防止因冲程和进尺段长度太大,导致空心锤被岩体卡住,造成埋锤事故。扫孔至经验收的孔深后,换圆形锤进行第三次扫孔,扫至孔底后上下移动圆形锤,确认桩孔各段断面直径达到设计要求,桩孔垂直度≤1%,扫孔工序完毕,转入清孔工序,安装钢筋笼。
3.2.3钢筋笼沉至孔底后上提50mm
钢筋笼沉到孔底后容易倒向一侧,为此必须将钢筋笼稍微上提,使之处于悬空状态,钢筋笼容易保持对中,根据现行施工规范规定,钢筋笼长度的允许误差为-50~+100mm,因此,确定钢筋笼上提幅度控制在50mm之内。
3.3成效
云浮发电厂(B)厂干煤棚桩基工程竣工后,施工技术统计数据为:单桩有效桩长为8.0~21m,强风化片岩埋藏标高为▽36.2~31.2m,钢筋撑架焊接排数为4~8排,桩头露筋桩数为1%,取得了满意的质量效果,达到预期目的。
4.对中技术改进方案的适用范围及效果
上述钢筋笼对中技术改进方案适用于空孔长度大于2m、桩端持力层为中微风岩层的摩擦--端承桩,它可以有效地防止钢筋笼倾向孔壁一侧而造成露筋,影响桩基承载力和抗拉性能。至于空孔长度小于2m及端承--摩擦桩,则采用常规对中技术即可,以节约成本。
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