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真空碳酸钾脱硫工艺的改进

2021-03-25 来源:年旅网
2012年3月 第43卷第2期 燃料与化工 Fue1&Chemical Processes 6l 真空碳酸钾脱硫工艺的改进 林 文 曹同华 (河北钢铁集团邯钢分公司焦化厂,邯郸056015) (9) 邯钢新区焦化厂建有4座168孔7m焦炉 2KHCO3--- ̄COE+K2C03+H20 (JNX70—2型),年产焦炭209万t。煤气净化系统 反应后的贫液送到脱硫塔循环利用。 处理能力为105 000m3/h。 煤气经过净化后,主要供给轧钢使用。煤气脱 2工艺流程 硫采用真空碳酸钾工艺,保证煤气中的硫化氢含量 脱硫工艺流程见图1,洗苯后的煤气从脱硫塔 达到300mg/m。以下。2008年9月开工以来,经过 底部进入,煤气在塔内与贫液和稀碱液接触反应, 不断的摸索,取得了较好的效果。 经过吸收后从塔顶送出。贫液经过吸收后生成富 1工艺原理 液,富液通过富液泵输送,在贫富液换热器内与贫 液换热后送至再生塔顶。富液在拉鲁环填料上均匀 煤气在脱硫塔内与脱硫贫液逆向接触,煤气中 分布并进行解吸反应,生成的贫液通过贫液泵输 的H2S、HCN和CO 等被吸收,其主要反应为: 送,经过贫富液换热器和贫液冷却器降温冷却后。 2KOH+CO2- ̄K2CO3+H20 (1) 送到脱硫塔内循环利用。解吸反应生成的气体。由 K2CO +H2S—}KHS+KHCO3 (2) 酸汽冷凝器和冷却器冷却降温后送至WSA制酸单 HCN+K,C03--- ̄KCN+KHCO3 (3) 元。 . K2C03+HCN--- ̄2KCN+CO2+HEO (4) C02+K2C03.卜H2O--- ̄2KHCO (5) 3 工艺特点 经过贫液的吸收,降低了煤气中的H2s含量。 1)该工艺与PDF和改良ADA脱硫工艺相比, 为达到生产要求,稀碱段通过稀碱喷洒进一步脱除 脱硫脱氰效率高,能达到98%以上。 煤气中的H2s,其反应为: 2)脱硫废液少,通过煤气净化系统处理,消 H2S十2Na0H— NazS+2H20 (6) 除了脱硫废液送至配煤系统造成的环境污染以及对 净化后的煤气送至用户,稀碱液作为蒸氨的碱 焦炭质量的影响。 源。脱硫富液在再生塔内解吸,其主要反应为: 3)该工艺在低温低压下运行,因此对设备的 KHS+KHCO厂斗H2S+K2C03 (7) 材质要求低,只需普通的碳钢即可,降低了基建的 KCN+KHCO『一十HCN+K2C03 (8) 投资和能源的需求。 图1脱硫工艺流程 收稿日期:2011-08—19 (下转第66页) 作者简介:林文(1985一),男,助理工程师 2012年3月 第43卷第2期 燃料与化工 Fuel&Chemical Processes 63 ③临界惰性颗粒直径。伴随惰性颗粒的细化, 龟裂的尺寸减小,那么有龟裂进展的区域则是限定 在更加接近接触面的范围。为此,龟裂进展的概率 以下的龟裂没有进展。惰性颗粒周边产生的龟裂尺 寸与惰性颗粒尺寸相等或者在其以下,认为对应最 小临界龟裂尺寸0.5ram,临界惰性颗粒直径为 1.5mm应该是比较妥当的数值。 王守权编译自《铁艺镧》 降低,焦炭强度提高。在发生最大抗拉应力的接触 圆周分界部位,最小的临界龟裂尺寸大约是 0.5mm。即焦炭在转鼓试验机内落下,推测0.5mm (上接第64页) 4)所需的原材料氢氧化钾和氢氧化钠易采购, 便于运输。 4存在问题及改进措施 1)该工艺在开工初期,塔后硫化氢质量稳定。 但运行一段时间后,硫化氢含量出现波动,并且氢 氧化钠的消耗量是正常的2~3倍。检查发现脱硫 塔顶部8个稀碱喷头中有3个存在不同程度的堵 塞。当启用新的脱硫塔后,在运行3个月后也存在 同样的堵塞情况。检修时发现喷头内的堵塞物主要 为焦油渣、萘等物质。 经分析,这些物质主要是来源于蒸氨废水.稀 碱液用蒸氨废水对30%的氢氧化钠进行稀释 由 于前工段的不稳定,蒸氨废水中含有过量的焦油渣 和萘,导致喷头堵塞,造成稀碱液在填料上的分布 不均匀。影响吸收效果。 为了改善稀碱的吸收效果,改为软水稀释,’保 证了稀碱液的洁净。改造后,稀碱喷头运行良好. 氢氧化钠用量降低到正常值。 2)我厂采用水环式真空泵,开工运行一段时 间后3台真空泵均存在工作液流量小(1~8m3/h)、 工作液温度高(50~60℃)的问题,影响再生系统的 解吸效果。检查工作液换热器,发现在工作液换热 器的壳程有大量堵塞物,其物质主要为萘、洗油等 物质。 经过分析,决定加强初冷器和洗苯塔的操作. 从源头上改善进入脱硫塔的煤气质量;提高酸汽冷 凝器和冷却器的换热效果。使酸汽中的杂质在真空 泵前的气液分离器中分离出来;加大气液分离器软 水的补充量,保持工作液的洁净:真空泵换热器由 循环水改为循环水和低温水互相切换.提高了真空 泵的工作效率和开车率。通过采取以上措施,真空 泵工作液流量达到25-30m3/h,工作液的温度为 21~3O℃,保证解吸反应稳定运行。 3)在运行一段时间后,发现脱硫系统液位不 断上涨。停止补充软水,并且真空冷凝液也由部分 外排改为全部外排,情况有所好转。但脱硫液由棕 黄色变为浅黄色,并含有大量的无机盐,脱硫效率 降低。检查发现是酸汽冷凝器泄漏,循环水进入脱 硫液系统形成大量的无机盐,最终导致脱硫效果 差。因此在日常化验中加入脱硫液硬度检测指标. 发现问题能及时处理。 4)真空泵后酸汽管道堵塞严重,泵后压力超 过警戒值,因此停工处理管道2次。其主要堵塞物 为萘、洗油等物质。生产中积极排放酸汽冷凝液. 但是堵塞仍然无法避免。为了不影响正常生产,在 真空泵的管道出口加装1套气液分离器,把酸汽中 杂质随冷凝液分离下来。当其中1条管道堵塞需要 清理时可以运行备用的管道,无需停工清理,提高 了脱硫系统的开工率,保证了脱硫效果。 5)当再生系统准备开工时由塔底通入氮气。 依次对再生塔、酸汽冷却系统和真空泵进行置换。 由于再生系统的置换时间较长,影响开工效率。在 真空泵入口阀门后加氮气管,对再生塔进行置换的 同时,也能从真空泵对酸汽冷却系统进行置换.节 省了置换时间。开工时先开真空泵,然后缓慢开蒸 汽再沸器,保持酸汽量的稳定,减小对制酸工艺的 影响。 经过不断摸索与改进,对工艺指标进行优化和 调整,延长了脱硫工艺的运转周期,保证了脱硫效 率,提高了焦炉煤气质量。 甘李军编辑 

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