循环流化床锅炉屏式过热器超温原因分析及治理
2024-02-11
来源:年旅网
第10卷第3期 V0L.1O NO.3 2012年5月 Mav.2012 循环流化床锅炉屏式过热器超温原因分析及治理 声福平 (神华神东电力有限责任公司热电分公司,内蒙古伊金霍洛旗,017209) 摘 要: 通过对神东电力公司热电分公司DG520/13.7一Ⅱ1型循环流化床锅炉,在运行过程中出现 的屏式过热器局部管束壁温超温、主蒸汽和再热蒸汽汽温偏低的问题进行了原因分析,并提出了有 效的运行调整措施。 关键词: 循环流化床锅炉超温分析治理 中图分类号:TK22 文献标识码:B 文章编号:1674—8492(2012)03-071—03 置在炉膛上部且靠近炉膛前墙,机组负荷在>80%额 定负荷运行过程中炉膛上部的燃烧份额明显增加,前 墙上二次风调门开度和后墙二次风调门开度一致时, 前墙人炉风量明显大于后墙人炉风量。同时炉内中心 神东电力公司热电分公司上湾三期煤矸石发电厂 2台DG520/13.7一lI 1型循环流化床锅炉,在运行过程 中出现屏式过热器局部管束壁温超温、主蒸汽和再热 汽汽温偏低的现象,在煤质变化或低负荷运行时,屏 式过热器局部管束壁温超温、主蒸汽和再热汽汽温偏 低的现象更加严重,对机组安全稳定运行十分不利。 烟气流速较高,高温烟气对屏式过热器中间管屏冲刷 加热比较强烈,导致布置在靠近炉膛中部的屏4、屏 5的部分管壁常常超温(超过规定值545℃),见图1。 1 设备简介 神东电力公司热电分公司上湾三期煤矸石发电厂 2台锅炉为东方锅炉有限责任公司制造的DG520/13.7— 1I 1型循环流化床锅炉,单汽包、自然循环、一次再 热。炉膛内靠前墙上部布置有8片屏式过热器和4 片屏式再热器管屏。6台给煤机前墙给煤,4个“u” 型返料器后墙返料,4台滚筒式冷渣器后墙排渣。配 炉 炉 墙 墙 屏 屏 屏 屏 屏 屏l屏 屏 屏 屏 屏 屏 过 过 再 过 再 过I过 再 过 再 过 过 1 2 l 3 2 4 I 5 3 6 4 7 8 l 风分一、二次风,并由各自的风机供风,采用分级配 风。锅炉主要设计参数(B—MCR)见表1。 表1 锅炉主要设计参数(B—MCR) 炉膛中心线 图1屏过屏再位置示意图 与其他各屏温度偏差比较大,运行中为避免屏 4、屏5的部分管壁超温采取增加一级减温水量,减 小中间人炉煤量(即降低 3、#4给煤机转速),这些措 施不仅屏4、屏5部分管壁超温现象没有得到明显改 善,还降低了屏式过热器两侧出口汽温,导致主蒸汽 汽温不能达到机侧要求的额定主蒸汽温度535%,具 体参数见表2。 表2锅炉符合127MW时主要运行参数 (150MW及循环流化床锅炉) 机组负荷127MW一次风量13.0万Nm3/h二次风量2O.7万Nm3/h 2超温原因分析及运行调整措施 2.1 80%以上负荷工况 风室压力10.2kPa平均床温891 oC 烟气氧量 2.6% 二次风 前墙上二次 前墙上二次 后墙上二次 后墙上二次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门1 风调节门2 门开度 50% 50% 50% 50% 由于锅炉前墙给煤、后墙返料同时屏式过热器布 ・72・ 卢福平:循环流化床锅炉屏式过热器超温原因分析及治理 第3期 续表 二次风 前墙下二次 前墙下二次 后墙下二次 后墙下二次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门1 风调节门2 门开度 100% 100% 100% 100% 冀 给 机给 机给 机给 机给篡机c 屏式过 器各屏较 1 2 3 4 5 6 7 8 高蕺壁温度(℃) 503.7 510.9 534.0 544.6 542.1 533.8 506.5 527.2 屏式过热器A侧出口汽温(℃)508.4屏式适熟器B侧出口汽 ℃)518.3 主蒸汽温度(℃) 529.3 再热汽温度 531.6 根据上述原因分析,采取的调整措施有:减小前 墙上二次风调节门1和前墙上二次风调节门2的开 度,从50%降到25%;增大后墙上二次风调节门开度, 从50%增加到100%,以此降低上二次风前墙侧人炉 风量,提高上二次风后墙侧人炉风量。二次风前墙侧 入炉风量减小,不仅降低炉内前墙侧上部的燃烧份 额,也降低了炉内前墙侧的烟气流速,使高温烟气对 屏式过热器管壁冲涮加热作用明显减弱。同时,前后 墙二次风量这一调整使炉膛上部温度场更趋均匀,不 仅使屏4、屏5部分管壁超温现象得到了明显改善,屏 4较高管壁温度从544.6℃下降到537.5 ,屏5较高管 壁温度从542.1℃下降到537.3℃。各屏之间的温度偏差 明显减小。屏1与屏4较高管壁之间的温差由以前 的40.9℃降到11.4 ,降幅为30.5℃。提高了屏式 过热器两侧出口汽温,屏式过热器A侧出口汽温由 508.4℃升高到519.9℃,屏式过热器B侧出口汽温由 518.3℃升高到522.8℃。主蒸汽温度和再热蒸汽温度 也得到了显著的提高,主蒸汽温度由529.3 升高到 537.4℃,再热汽温度由531.6℃升高536.3℃,达到机 侧额定蒸汽温度535℃的要求,参数见表3。 表3锅炉符合128MW时主要运行参数 (150MW及循环流化床锅炉) 机组负荷128MW一次风量13.0万Nm 二次风量20.2万Nm 风室压力10.4kPa平均床温899% 烟气氧量 2.3% 二次风 前墙上二次 前墙上二次 后墙上二次 后墙上二次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门1 风调节门2 门开度 25% 25% 100% 100% 二次风 前墙下二次 前墙下二次 后墙下二次 后墙下二次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门l 风调节门2 门开度 100% 100% 100% 100% 苎竺 给煤机给煤机给煤机给煤机给煤机(1 故障停运)给煤机 转运分币 22 1% 】8.4% 9.7% 】8.】% 32.4% 一 续表 屏式逑 摒较 1 2 3 4 5 6 7 8 琶f璺彗温良(℃)526.1 529.7 532.6 537.5 537-3 530.1 511.8 529.2 屏式过热器A侧出口汽温(℃)519.9屏式过 B侧出口淘 ℃)522.8 主蒸汽温度(℃) 537.4 再热汽温度 536.3 2.2 80%以下负荷工况 机组在低于80%额定负荷运行时,由于主蒸汽 流量降低,对屏式过热器的冷却效果减弱,屏式过热 器管束壁温超温现象增多。同时由于锅炉尾部吸热 量减少,主蒸汽和再热蒸汽汽温明显降低,负荷越 低这些现象越明显。机组在低于80%额定负荷运行 过程中,二次风量将大幅度减少,二次风风压、人炉 风速显著降低,对人炉燃料的扩散扰动作用明显减 弱。在前墙给煤的情况下人炉煤量主要集中在前墙 侧,这样炉膛前墙侧上部的燃烧份额相对增大,从而 导致屏4、屏5部分管壁超温现象增多,具体参数见 表4。 表4锅炉符合1O3MW时主要运行参数 (150MW及循环流化床锅炉) 机组负荷103MW一次风量13.0万Nm3/h二次风量14.0万Nm ̄/h 风室压力i0.2kPa平均床温888 ̄e 烟气氧量 2.7% 二次风 前墙上二次 前墙上二次 后墙上二次 后墙_k-次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门1 风调节门2 门开度 10% 10%40%40% 二次风 前墙下二次 前墙下二次 后墙下二次 后墙下二次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门1 风调节门2 门开度 55% 55% 55% 55% 1 |I2 #3 给煤机 各给煤机给煤机给煤机给煤机给煤机给煤机(故障停运) 转速分布 l8.8% 14.2% 7.1% l2.2% 28.4% 一 屏式毪 撇 1 2 3 4 5 6 7 8 商韵激(℃)513.1 516.6 531.4 545.3 544.1 533.2 509.6 529.4 屏式过热器A侧出口汽温(℃)510.9屏式迂 曙导B侧出口 气 ℃)517.4 主蒸汽温度(℃) 532.2 再热汽温度 533.1 根据上述原因分析,采取的调整措施有:将前墙 下二次风调节门1和前墙下二次风调节门2开度, 从55%增到60%;将后墙下二次风调节门开度,从 55%减小到15%。前墙下二次风量的增加,会使其对 人炉燃料的扩散扰动增强,使人炉燃料更好的向炉 膛后墙扩散;后墙下二次风量的减小,会使人炉燃料 向炉内后墙扩散的阻力降低。这将大大地改善了人 炉燃料向炉膛后墙侧扩散的条件,从而使炉膛前后 第3期 ・73・ 墙的燃烧份额更趋一致,使炉内温度场的分布更趋 均匀。不仅使屏式过热器部分管壁超温现象得到消 汽温也明显提高了,主蒸汽温度由532.2oC升高到 536.2℃,再热汽温度由533.1 oC升高到538.8℃,具体 参数见表5。 通过采用二次风量的调整方法, 1、 循环流化 除,屏4较高管壁温度从545.3 ̄C下降到539.8℃,屏5 较高管壁温度从544.1℃下降到539.6℃。同时,各屏 之间的温度偏差明显减小,屏1与屏4较高管壁之 间的温差由以前的32.2℃降到22.6℃,降幅为9.6℃。 提高了屏式过热器两侧出口汽温,屏式过热器A侧 出口汽温由510.9 ̄C升高到515.4℃,屏式过热器B 侧出口汽温由5l7.4cc升高到523.1 oC。主汽温、再热 表5锅炉符合105MW时主要运行参数 (150MW及循环流化床锅炉) 机组负荷105MW一次风量13.0万Nm3/h二次风量15.7万Nm3/h 床锅炉屏式过热器部分管壁超温现象得到消除,主 蒸汽和再热蒸汽汽温得到了显著的提高,运行过程 中要根据机组负荷、煤质等因素的变化对二次风进 行优化调整,以确保机组安全稳定运行。 3结论 根据机组负荷及煤质的变化,通过对上下二次 风量和前后二次风量的优化调整,使锅炉正常运行 中屏式过热器部分管束壁温超温问题得到解决,主 蒸汽和再热蒸汽汽温得到了显著提高,提高了机组 运行的可靠性和经济性。 参考文献 风室压力10.4kPa平均床温890 ̄C 烟气氧量 2.9% 二次风 前墙上二次 前墙 ̄--次 后墙 ̄--次 后墙上二次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门1 风调节门2 门开度 20% 20% 60% 60% 二次风 前墙下二次 前墙下二次 后墙下二次 后墙下二次 各调节 风调节门1 风调节门2 风调节门1 风调节门2 门开度 60% 60% 15% 15% [1]吕俊复,岳光溪,张建胜,杨海瑞,等.循环流化床锅炉运行与检修 [M].中国电力出版社,2005,9. [2]王正阳,秦明,孙绍增,秦裕琨.二次风分布对CFB锅炉炉内气固 混合及燃烧的影响[J].热能动力工程,20o9(3). 羹 券 给 机给 机给 机给 机给 机c美 屏式过供器各屏较 1 2 3 4 5 6 7 8 鳓玻(℃)517.2 519.6 530.9 539.8 5396 533.8 510.0 532.8 .作者简介:卢福平(1981一),助理工程师,2006年毕业于内蒙 屏式过热器A侧出口汽温(℃)515.4屏式 主蒸汽温度(℃) 536.2 B侧出口汽 ℃)523.1 再热汽温度 538.8 古工业大学热能与动力工程系,现供职于神华神东电力有限责任公司 热电分公司。 On the Analysis of Causes and Management of Overheat of Platen Superheater in Circulating Fluidized Bed Boiler LU Fuping (Thermal Power Branch of Shenhua Shendong Electric Power Limited Liability Company, Ejinhollo nanner,Inner Mongolia,017209,China) Abstract:In this paper,the thermal power plant DG520 god/13.7一Ⅱtype 1 circulating fluidized bed boiler operation in appeared in the process of screen type superheater bundle wall temperature,and local WenChao main steam and hot steam again low steam temperature of reason analysis,and put forward efective operation adjustment measures. Key words:Circulating lfuidized bed boiler;Over-temperature;Ana1) sis;Treatment (收稿日期:2011-7—2l 责任编辑:马小军)