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变电站10KV电容器故障原因及防范措施

2023-08-01 来源:年旅网
变电站10KV电容器故障原因及防范措施

摘要:虽然我国社会经济的发展,为电网规模的不断扩大奠定了良好的基础,但是却导致了众多供电企业变电站的10kV电容器故障发生频率的增加。在深入分析导致电容器发生故障的原因后,根据设备保护装置以及设备的选型等方面制定切实可行的故障解决措施,从而达到保证设备安全稳定运行的目的。本文主要是就变电站10KV电容器故障发生的原因以及防范措施进行了深入的分析和研究。 关键词:电容器;故障;原因分析;措施

前言

目前,电容器组故障频繁发生,主要是由于无功电压系统长期处于运行状态导致的。所以,必须找出导致电容器组故障发生的原因,才能制定出切实可行的解决措施。

1导致器组发生故障的原因 1.1电压保护整定措施不到位

一般情况下,变电站所设定的不平衡电压的标准都是5V,而并不是根据变电站实际的运行情况设定电压的不平衡值,因此,为了缩短设备动作的时间,应该将设备反应的时间设定为0.2至0.5秒之间,从而保证即便是出现了故障三相仍然可以准确灵敏的运行。在深入调查各变电站所采取的电容器组保护装置后发现,很多变电站并没有设置非平衡电压保护措施,如果电容器在运行过程中发生故障的话,那么就会导致三相电压失去平衡,而对变电站的正常运行产生影响。另外,由于大多数变电站所采用的都是老式的的保护装置,也增加了故障发生的几率,很多变电站虽然设置了非平衡电压保护装置但是并没有在变电站运行过程中投入实际的应用,如果电容器组在运行过程中发生故障的话,那么就会导致故障的升级,从而对电容器组的功能发挥造成严重的影响。 1.2开关型号选择不当

如果开关的型号选择不当的话,那么不仅会导致开关损坏频率的增加,严重的还会导致开关在使用过程中出现重燃的现象。经过调查发现,很多变电站之所以出现了电容器故障,都是因为其开关没有使用大型厂家的成熟产品导致的。 1.3系统谐波产生的影响

随着我国大多数地区电网系统负荷的改变,很多非线性负荷都出现了大幅度增长的趋势,由于大多数变电站所使用的电抗器调谐度都在百分之六左右,而且这些电抗器只能控制三次谐波,而无法对控制范围外的谐波进行控制。 1.4熔断器故障

如果变电站的电容器发生故障的话,那么将会导致群爆事故的发生。而电容器受潮或者弹簧拉力不足是造成这一故障发生的主要原因。如果发生故障的话,那么电容器就因为无法在最短的时间内熔断,而导致群爆故障的发生,并造成巨大的经济损失。

1.5产品质量原因

很多电容器在返回厂家拆分检查后都出现了电容器产品生产材料存在的问题,而在这其中绝缘程度弱等问题都是导致电容器被击穿的主要因素。 1.6环境温度不适

由于很多变电站的电容器都处在空间狭小的工作环境小,再加上降温措施的不到位,从而对设备的使用寿命产生了不良的影响。

2电容器组故障解决措施 2.1调整电容器组选型

在选择电容器组时,必须尽可能的选择额定电压相对较高的电容器,目前大多数电力企业使用的都是电压标准为11KV的电容器,这一额定值在电压出现异常时就很容易产生绝缘损坏。因此应该选择标准电压为12KV的电容器,才能促进设备绝缘等级的有效提升。 2.2厂家需提高配套放电

电容器在安装时,安装人员必须准确的确定电压量的取值范围,同时确保安装接地性能的良好,才能确保电容器的正常稳定运行不受影响。由于很多电容器组的端电压很难达到测量目标,所以一旦发生故障的话,安装人员必须及时的运用相关的仪表进行设备的调试和测量,才能从根本上避免测量偏差值的出现。 2.3修改保护整定方式

整定保护装置标准值的设定必须根据实际的情况分别进行设置。如果过电压整定时间低于5秒的话,那么保护整定值应用降低至108V;由于现阶段所采取的将非平衡电压值设置在5V的合理性并没有明确的定论,所有在使用电容器组的过程中,生产厂家应该尽可能的为用户提供相应的保护措施和数据,才能确保电容器组的正常稳定运行。 2.4系统接地问题

由于现阶段大多数变电站使用的都是小型的电流姐弟系统,这种接地系统不仅线缆的数量相对较多,同时过重的负荷也会导致系统出现过电压的现象。为了确保电容器组的正常运行不受影响,必须对10KV系统接地后所出现的过电压情况予以充分的重视,才能确保变电站运行效率的有效提升。同时在校验和调试10KV接地装置时,必须确保其线路的接地时间控制在两小时内,才能确保设备的正常运行不受影响。

2.5改善设备运行环境

采取积极有效的措施,改善电容器组的室内运行环境,才能从根本上促进电容器组运行效率的有效提升。另外,必须加大无功化装置引进的力度,在变电站电容器组发生故障时,为无功负荷起伏较大的变电站提供详细的无功故障情况,并以此为基础对导致设备发生故障的原因进行分析和研究,为后期进行的电容器组的维修,提供详细、准确的数据支持。 2.6减少谐波对系统影响

导致电容器组发生故障的原因有很多,这就要求变电站设备检修部门必须充分利用谐波测试和分析的相关专业知识,深入的分析和研究故障发生的原因,同时及时的进行技术信息的交流和沟通,并以此为基础制定出切实可行的维修策略,才能从根本上降低谐波对供电系统所产生的影响。 2.7加大电容器预防实验管理的工作力度

只有确保变电站电容器组的正常稳定运行,才能从根本上出现促进电能质量有效提升的目的。根据国家所颁布和实施的相关规定,变电站极对壳绝缘电阻必须保持在2000MΩ以上。而在实际测量的过程中,电容值的浮动范围不能超出规定值的负5%至正10%;同时电容值的不能低于厂家出厂设计值的百分之九十五;而集合时电容器组的电容值则必须维持在出厂值的百分之九十五;三相线路中,所有线路端子之间所测出的电容值峰值与谷值比例不能高于1.06,且每相都必须分别使用桑套管将电容器组引出,同时对各个套管之间的电容量进行测量。确保其实际测量值与出厂值之间的偏差在±5%以内。由于电力系统在运行的过程中每

年都会出现相应的用电高峰期,所以必须采取红外测温的方式监控电容器组的温度,才能确保供电设备的正常稳定运行。 结束语

总而言之,只有采取积极有效的措施,处理电容器组运行过程中出现的各种问题,才能却电力企业电容器组的正常稳定运行不受影响。从而为电能质量的进一步提高奠定良好的基础。 参考文献:

[1]李凯宇.某变电站10kV集合式电容器故障分析[J].电力电容器与无功补偿,2010,02:59-62.

[2]胡杰.变电站10kV电容器组串联电抗器故障分析[J].现代建筑电气,2012,05:27-29.

[3]郭昆丽,田海霞,王建波,王坤.某变电站10kV并联电容器故障分析及对策[J].广东电力,2017,03:58-63.

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