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定向钻穿越在管道工程中的应用

2023-02-27 来源:年旅网
第6期 一35一 定向钻穿越在管道工程中的应用 钱国梁,王长保,安峰 (华东管道设计研究院,江苏徐州221 008) [摘要]管道穿越水域的敷设方式主要有裸露敷设、沟埋敷设和无沟敷设。定向钻穿越方式属无沟敷设的一种方式,除适 用水域、冲沟外,也适用于公路、铁路的穿越,特别是在地面情况复杂时,如需在较短长度内同时穿越公路、铁路和河流 的情况下,采用定向钻穿越较为适宜 [关键词]管道穿越;敷设方式;定向钻穿越; “三接一”技术 定向钻穿越是上世纪7O年代初在应用垂直 1.1施工前准备 钻井中定向钻技术基础上发展起来的。该方法具 1.1.1场地平整和测量放线 有以下优点:穿越管道埋深能达到设计要求,保 证管道稳定;简便、易行,施工时较少受恶劣气 施工前根据现场具体情况修建钻机进场便 候影响,不受施工季节选择的限制;对河流航运 道,并对施工场地进行平整。在钻机入土点一 没有干扰,对生态、环保的影响较小;施工周期 侧,施工场地范围一般为50 m×50 m,出土点一 短,与其它穿越方法相比,可节约大量的人力物 侧占用场地范围一般为30 m×40 m,将场地平整 力;可选择较短的穿越路线,不需混凝土压块或 压实后,从下到上依次铺垫土工布和道板,可保 加重层,节省材料和投资;工程用地少,可减少 持施工场地内的平整。 对地面附属物的损坏和赔偿。 根据施工图纸要求放出管线中心轴线,测量 鉴于定向钻穿越具有的得天独厚的优越性, 并确定钻机安装位置和泥浆池的占地边界线。对 因此,近年来在国内发展迅速。可否采用定向钻 于 711管线,泥浆池的尺寸一般为10 m×8 rfl×2 穿越,首先需要进行经济对比和评估,定向钻施 m,具体尺寸根据穿越管线地大小、长度和场地地 工费用较高,对于一般的河流和公路等不宜采 质状况确定。 用;其次应当对采用定向钻穿越的地段进行地质 1.1.2钻机安装和调试 勘察,钻机适宜穿越的地质为粘土、亚粘土、粉 测量放线时应根据设计图纸和所交桩位放出 砂和中砂层,不适宜穿越岩石层、流沙层、砾石 钻机场地控制线以及设备摆放位置线,以确保钻 层和卵石层,但对穿越段内有少量区段的松软岩 机中心线与入土点、出土点成一条直线。钻机导 层或小区段的其它地质层以及卵石粒径不大于2O 轨和水平面的夹角一般比设计的入土角大1。。 mm且含量不超过20%的土层,采取一定的技术措 在钻机场地中,根据场地土质情况挖地锚 施可以进行穿越,对于松软岩石层来说,对钻头 坑,地锚坑的中心线应在穿越主管的中心线上, 的要求较高,且施工周期较长,一般不采取定向 地锚坑的尺寸为5 m×3 m×1.8 m,该尺寸可根据 钻穿越;另外对施工场地有一定要求,如施工场 钻机的型号确定。将地锚放入后,还应采取措施 地不够,也不宜采用定向钻穿越。 对其进行加固,以保证在回拖管线过程中钻机的 1定向钻穿越过程 稳定。 定向钻穿越的主要施工工序:施工前准备, 在一切就绪后,应对施工的机动设备进行单 对现场进行测量放线,修整便道,三通一平,穿 机试运,对泥浆系统和控向系统进行调试,然后 越管段预制、检验和试压,施工现场布置,设备 按地质条件配够足量的泥浆进行喷射,钻机试钻 进场,组装调试,控向系统调校,试钻,钻导向 孔,预扩孔,穿越管道发送沟就位,管线回拖, 作者简介:钱国梁(1987一),男,江苏灌云人,2008年毕业 于中国民航大学,助理工程师。现在华东管道设计研究院从事输 设备离场,地貌恢复。 油工艺设计工作。 36一■技术交流 ~进1—2根钻杆后检查各部位和各系统的运行情况, 在各参数正常后方可按顺序钻进,若出现问题, 及时处理。 1.1-3泥浆配制 泥浆配制是定向钻施工中的重要环节,配制 的成功与否直接影响定向钻施工的成败。若配制 不当,将产生导向孔不成型,将在管线回拖过程 中增加回拖力,进而导致回拖不成功,将管线抱 死。 泥浆在各个阶段所起的作用如下: (1)钻导向孔阶段要求尽可能将孔内的泥沙 携带出&J'l-,同时维持孔壁的稳定,减少推进阻 力; f2)预扩孔阶段要求泥浆具有很好的护壁作 用,防止地层坍塌; (31扩孔回拖阶段要求泥浆具有很好的护壁、 携砂能力,同时要有很好的润滑能力,减少摩阻 和扭矩。 泥浆由膨润土加泥浆添加剂与清洁的淡水搅 拌配制而成,如果水中含钙、镁离子太多,应在 实验室中进行泥浆配制实验,在水中添加NaOH和 NaCO 等物质对水质进行处理。泥浆与水的比例 和添加剂的类型根据地质条件确定。使用的泥浆 添加剂有降失水剂、提粘剂和防塌润滑剂等,采 用的添加剂应为环保型的食品添加剂,严格执行 HSE ̄Ij度,符合环保要求。 为了确保泥浆的性能,应使膨润土有足够的 水化时间。对于粘土层,由于其容易水化膨胀, 引发缩径卡钻的危险,因此应在提高粘度的同时 加入定量的改性淀粉控制失水。 施工过程中,应对泥浆粘度每两小时进行一 次测量。 对于回流的泥浆,应将其通过泥浆池收集, 经沉淀后进行处理,使泥浆循环使用。除能有效 保证泥浆的供应量外,还可减少环境污染。 1.2导向孔的钻进和管线回拖 1.2.1钻导向孔 在条件允许的情况下,定向钻穿越管段曲率 的半径应尽量取大一些,曲率半径以1500D(D为 穿越管段外径)为宜,这可减少管线回拖时的阻 力。穿越管段的入土角控制在9。~12。,出土点 控制在4。~8。为宜。 石油和化工设备 2013年第16卷 导向孔的钻进是整个定向钻施工的关键,施 工时严格把握该工序的质量。应根据管径大小确 定每根钻杆的折角并随时做好记录。如果每根钻 杆的角度太大,管线在孔中急转弯,容易超过管 线的弹性敷设范围,在管线回拖时增加钻杆的拉 力。 钻导向孔的钻具组合为钻头、无磁钻铤、钻 杆。在穿越过程中采用地面信标系统配合定向系 统进行跟踪定位,以确保出土点位置的准确度和 曲线的平滑度。控向对穿越精度和工程成功至关 重要,在开钻前应仔细分析地质资料,确定控向 方案,钻导向孔要随时对照地质资料和仪表参数 分析成孔情况。 1.2.2预扩孔 在穿越管段直径小于377 mm时,若地质条件 允许,可不进行扩孔。当管径大于377 mm时,管 径每增加150 mill,应进行一次预扩孔。 1.2-3管线回拖 管线回拖是定向钻穿越的最后一步,也是最 关键的一步。在回拖时采用的连接方式是钻杆、 扩孔器、回拖万向节、卸扣和穿越管线,卸扣所 起的作用为调整在回拖过程中的角度。在管线回 拖前要仔细地检查各连接部位的牢固性,回拖时 应连续作业,避免因停工时间过长造成阻力增 大,影响管线的回拖。在回拖过程中应随时注意 回拖力的变化情况,若出现回拖力发生瞬时大幅 度的异常变化,应立即停止回拖,分析情况并采 取应急措施。 2“几接一技术”在定向钻中的应用 在定向钻出土端,有时会出现管线焊接场地 长度不够的情况,此时需在预制焊接管线时将管 线分为几段进行焊接,然后在回拖过程中再将分 段的管线相继进行焊接,继续回拖。该技术对于 定向钻穿越来说,具有很大风险。因为在管线回 拖过程中,应连续进行,尽量避免中间停顿。尤 其在穿越距离较长时,若中间停顿的时间过长, 成型的孔将会坍塌回落,增加管线的摩阻,导致 回拖力的增加,最终将把管线抱死在里面。因 此,采取该技术时,必须做到以下几点: (1)泥浆一定要配制好,要用高质量的膨润 土,这样将会增加孔成型后维持的时间; (2)可以适当地加大扩孔的直径,以增加管线 回拖的安全系数; 第6期 钱国梁等定向钻穿越在管道工程中的应用 37一 (3)对焊工的要求和对各部门相互配合程度的 要求,这一点至关重要。焊工必须是高水平的焊 工,要确保所有的焊口一次全部合格。若有不合 格的焊口出现,必须重新进行返修,这样会大大 延长管线回拖中停留的时间,必然会造成卡钻; 其次就是拍片探伤检验以及补口等工序,因此要 求相关部门和人员之间必须紧密地配合,尽可能 缩短管线在孔内的停留时间,为管线回拖赢得时 间,降低由此带来的风险。 (4)必须在开钻前准备好应急预案,以便在出 现紧急情况时,能够迅速地加以解决。 329国道,陈华铁路以及河流等。在定向钻穿越出 土点处,施工焊接场地长度不足,管线附近为朱 塘村,离出土点处约500多米处有一条公路,车流 量很大。因此,在预制和摆放管线时,将管线分 为三段进行焊接。为了避开房屋,管线在摆放时 不能直线摆放,只能在弹性允许的范围内将其弹 性弯曲布置。采用的钻机型号为DD.990,最大扭 矩为132000 N・ITI,最大推拉力为450 t。此次长距 离的“三接一”定向钻穿越在国内尚属首次。 ◆参考文献 [1】徐继军.定向钻施工工艺在输气管道工程中的应用[J].石油 规划设计,2009,f2). [2曾强,陈杰,亢会明,康胜.油气管道定向钻穿越勘察设 2]计和施工中存在的问题及对策[J].石油工程建设,2012,(1). [3]李长春.定向钻穿越设计中要注意的问题[J].油气田地面工 程,2008,(7). 3结束语 一在某进口原油管道工程中,采用了“二接 ”和“三接一”技术。其中,中国石油天然气 总公司第二工程公司成功地对陈华铁路处进行了 “三接一”的定向钻穿越。穿越水平长度达1365 m,管径为 711 mm,地面障碍物主要为新、老 (上接39页) 现国产化,该设备很多部件为易损件,维修费用 高昂,因此对高压水设备进行深入研究有着重要 价值。随着我国海洋石油业退役平台的增多,高 压水切割设备的研制和制造将迎来一个高峰。更 加可靠、稳定运行、适应性强的高压水切割设备 是未来发展方向。 ◆参考文献 [1]李美求,段梦兰等.海洋废弃桩基平台拆除的工程模式和 方案选择[J].中国海洋平台,2008,230). 【2】周愫承,张太吉.海上石油平台拆除技术和工程的研究[J]. 中国海洋平台,2002,17(2). [3】李新仲,徐本和.海上油气田的废弃处置[J].中国海上油气 (工程),2003,15(1). [4]温效康,宋拥政,梁志强.高压水切割技术的试验研究[J】. 锻压机械,1994,(5、. [5]王晓龙.高压水射流标线清除技术的研究及喷嘴的仿真分 析[D].长安大学,2008. 基金名称:基于振动检测的海洋平台安全评估技术研究 基 金号:2008AA092701 首座国产天然气压缩机场站投运 我国首座国产压缩机场站中石油西二线高陵分输压气站4台国产化机组全部运转正常,目前已累计运转超 过3ooo/J ̄时,打破了天然气长输管道关键设备依赖进口的局面。 长期以来,我国长输天然气管道关键设备基本依赖进口。高陵分输压气站4台2oOg瓦级电驱压缩机组投产 成功,代表我国具备自主研发、生产、运行大功率压缩机组的能力,填补了国内天然气长输管道领域的空白。 (中国化工报2013.06.13) 

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